水利建设中负荷受限原因的分析及处理论文
2020-09-24 19:59:48 64
1概述
因为线路长,损耗大,电压降也大。发电站发电后,发电机出口电压高达500V。仰农线可变输出的10kV电压高达12kV。用户更改输出后,电压为460V。 3条10kV线路上的用户不能使用合格的电压并反复烧毁电气设备。因此,发电厂计划将发电厂的最大负载限制为700kW,在高水位期间只能带来约480kW,仅占额定功率的30%。有时必须在半夜将其停止(以防止将凤螺嘴变电站归还商洛供电局)。 。以2011年为例,汛期电力损失约为1120×24×30×4 = 320万千瓦·小时,折合人民币90万元以上。此外,由于功率因数未达到评估要求,因此扣除的有功功率约为136×24×30×4 = 390,700 kW·h,折合人民币约为12万元。全年造成经济损失约100万元。
2原因分析
一个水电站离变电站很远,当线路传输电力时,这会导致电压升高。
B线导体的横截面较小,线电抗较大,导致压降过大;
C水电站变压器不适合选择,可调范围小;
D系统的无功负载太小,导致无功功率过大,导致电压升高。通过查阅数据,我们发现相关的研究文献较少。首先,由于小水电在电力系统中的地位低以及对骨干网的影响小,因此电网对小水电的关注较少。所有大学和科研设计机构都以大中型水电站为研究对象,以确保大中型水电站的正常运行和安全稳定运行。其次,由于相关数据中所涉及的线路和发电站的状况差异很大,因此几乎没有用于发电站重建的参考值。因此,只有通过分析电站的现状,才能找到相应的处理措施。为了有效解决高压问题,只能从电网和电站等方面解决。
3方案设计
a调节变压器的分接头,但是电站已经对变压器进行了改造,变压器没有调整的余地;
b通过发电机励磁降低了无功功率输出,从而降低了线路电压,但是这种方法不满足电厂对电网的评估要求。
4结论
项目计划于2012年6月18日成功调试。当两个800kW机组满负荷运行时,输出电压控制在11kV以下。该项目取得了阶段性的成功。调试和改进工作已在7月至9月完成。目前,该系统运行稳定且良好。改造后,两台发电机组在高水期基本能达到满负荷运行,不仅解决了高水期困扰发电厂的问题,而且解决了高输出功率对电力设备的损害。高水时期的电压。问题。 2012年,发电量为571万千瓦·小时,超额完成计划14%,取得了良好的效果。